隔離器創(chuàng)新:直接注射噴嘴縮短H2O2凈化周期的新技術(shù)
在進(jìn)行藥品的無菌加工過程中,采用不同的技術(shù)來確保藥品的安全是至關(guān)重要的。在這方面,無菌灌裝線通過采用隔離系統(tǒng)可以實現(xiàn)多種方式的應(yīng)用。
這些隔離系統(tǒng)中,隔離器具有完全封閉灌裝和完成單元的特點,包括物料傳送室(MTC)等區(qū)域,用于無菌引入和取出物品。限制進(jìn)入隔離系統(tǒng)(RABS)包括:
- 被動式 RABS(采用硬質(zhì)外殼、溫度控制、周圍潔凈室的層流)。
- 主動式限制進(jìn)入屏障系統(tǒng)(通過專有通風(fēng)裝置、高效空氣過濾器實現(xiàn)層流)。
- 主動式 cRABS(潔凈室通風(fēng)和再循環(huán)通風(fēng)與封閉式 RABS 分離,濕度控制)。
B 級以上潔凈室必須配置限制進(jìn)入屏障系統(tǒng),而潔凈室根據(jù)不同等級(A、B、C、D)分為四個等級。A 級潔凈室微生物污染最少。根據(jù) ISO 14644-1 標(biāo)準(zhǔn),潔凈室根據(jù)每容積可容納的顆粒數(shù)量被劃分為不同等級,ISO 1 到 ISO 9,其中 ISO 1 是最為純凈的。在用于灌裝的 RABS 或隔離器內(nèi),空氣質(zhì)量的設(shè)計達(dá)到 A 級(ISO 5)標(biāo)準(zhǔn)。

RABS 系統(tǒng)的空氣通常由潔凈室的集料提供。由于操作人員與隔離器內(nèi)部之間的物理隔離大大增加,因此隔離器通常在 C 級(ISO 7)或 D 級(ISO 8)潔凈室中運行。
盡管如此,僅通過封閉灌裝線來防止環(huán)境影響并不能充分實現(xiàn)無菌生產(chǎn)。作為隔離裝置的一部分,必須采用凈化技術(shù)來消除成品受到微生物或無活力顆粒污染的風(fēng)險。
因此,除了溫度和濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng)外,隔離器還包括可重復(fù)進(jìn)行生物去污(滅菌)的自動處理單元,主要采用氣化 H2O2。此外,如前所述,隔離器還需要將產(chǎn)品、主要包裝材料和部件無菌轉(zhuǎn)移到機器外殼中的系統(tǒng)。
過氧化氫(H2O2)去污技術(shù)
過氧化氫的抗菌作用早已為人所熟知。在過去的二十年里,使用液態(tài)過氧化氫進(jìn)行凈化已成為食品行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)方法,然而在制藥行業(yè)卻鮮有人知。潔凈室凈化是制藥業(yè)消毒劑的主要領(lǐng)域之一,主要采用噴灑過氧乙酸和氣化甲醛。
隨著用于制藥無菌灌裝的隔離器技術(shù)的"發(fā)明",過氧化氫的去污能力被(重新)發(fā)現(xiàn)。
相較于液體噴灑,使用過氧化氫蒸氣具有許多優(yōu)勢。與液體噴灑相比,蒸發(fā)的 H2O2 能夠更迅速廣泛地分布,滲透性更好。同時,通氣時間更短,因為液體引入更少。
時間和殘留濃度方面
如今,使用隔離器技術(shù)以最大程度地降低污染風(fēng)險已成為不爭事實。盡管監(jiān)管機構(gòu)已接受隔離器技術(shù)的去污效果,但隔離器技術(shù)供應(yīng)商仍需應(yīng)對其他挑戰(zhàn)。首先,采用隔離器后,不同批次的生產(chǎn)間隔時間被延長至數(shù)小時甚至數(shù)天。
非生產(chǎn)時間是制藥公司不采用隔離器的主要原因。
第二個挑戰(zhàn)是(目前仍然是)殘留濃度:H2O2 可能會影響藥品中的原料藥。因此,權(quán)威機構(gòu)建議將時間加權(quán)暴露限制在 0.5 至 1.0 ppm 之間。在過去的幾年里,隨著生物制藥的增加,這一過程受到了廣泛關(guān)注。
眾所周知,許多以蛋白質(zhì)為基礎(chǔ)的藥品對 H2O2 的暴露非常敏感。
關(guān)于上述兩個問題,在過去的幾年里已經(jīng)取得了一些改進(jìn),制藥行業(yè)對隔離器的使用也在大幅增加。盡管如此,隔離器供應(yīng)商仍在不斷被要求縮短 H2O2 周期時間,同時降低殘留濃度。
目前最著名的創(chuàng)新之一就是所謂的"催化曝氣",它可以安裝在開環(huán)凈化工藝中并進(jìn)行改造。對實施前后的周期時間和 H2O2 濃度變化情況進(jìn)行了研究。據(jù)報告,升級催化轉(zhuǎn)換器后,從泄漏測試到完成曝氣的"總"凈化周期時間從 5 小時 30 分鐘縮短到 2 小時 45 分鐘。
增加催化板后,不再需要長時間的加熱曝氣階段來實現(xiàn)氣化 H2O2≤1.0 ppm 的目標(biāo)。
其他制藥公司最初指定的通氣量為 0.5 ppm H2O2,但后來決定使用與改造前相同的通氣參數(shù),將目標(biāo)值降至 0.05 ppm。
客戶 | 1 項目1 | 2 | 3 | 項目1 | 5 采用直噴技術(shù) |
周期持續(xù)時間(小時) | 2:20 | 2:50 | 2:36 | 2:00 | 1:35 |
對數(shù)減少 | 10 | 12 | 12 | 70 | 12 |
注射速率 1(克/分鐘) | 4,5 | 8,0 | 4,8 | 7,5 | 6,5 |
注射速率 2(克/分鐘) | 50 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 |
注射速率 3(克/分鐘) | 50 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 7,0 |
總注射時間(小時) | 0:48 | 0:56 | 0:42 | 0:36 | 0:22 |
注入的 H,O 總量(克) | 236 | 487 | 310 | 286 | 151.5 |
曝氣持續(xù)時間(小時) | 0:20 | 1:30 | 1:30 | 0:50 | 0:45 |
曝氣目標(biāo)值(ppm) | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
最差情況下的 D 值(分鐘) | 4.1 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 1.8 |
隔離器容積(立方米 | 3.5 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 34 |
供氣(m'/h) | 500 | 500 | 500 | 700 | 500 |
進(jìn)一步減少:直接噴射技術(shù)的創(chuàng)新
最近開發(fā)的一項技術(shù)證明,去污周期比上述規(guī)定的時間還要短。其核心理念在于減少注入時間(D 值)。因此,總曝氣時間和總周期時間都會大大縮短。
D 值根據(jù) DIN EN ISO 11138-1 標(biāo)準(zhǔn)確定。
在 CG 膜的上方和再循環(huán)過濾器的下方,有一系列經(jīng)過精心布置的噴嘴,用于噴灑由開環(huán)發(fā)生器提供的 H2O2 蒸汽。干燥劑通過 CG 膜自上而下進(jìn)入隔離器的操縱裝置。由于再循環(huán)管道中的壓差較小,一些空氣會進(jìn)入高效過濾器。眾所周知,一些塑料材料(如 HEPA 過濾器復(fù)合物和 CG 膜)在注入過程中會吸收一些 H2O2,在曝氣過程中會緩慢解吸。
將 H2O2 從 CG 膜上部分布和直接注入相結(jié)合,有望改善去污過程的效果。新工藝包括將 H2O2 直接引入操縱裝置。這樣做的目的是使 H2O2 蒸汽更接近潛在最壞情況下的使用點,通過噴嘴在隔離器內(nèi)產(chǎn)生湍流,而不會產(chǎn)生顆粒。
在新開發(fā)的第一步中,隔離器供應(yīng)商像往常一樣在 CG plenum 內(nèi)安裝了幾個 H2O2 噴嘴,但又在 CG 膜(圖 1)下方或灌裝機上方增加了幾個噴嘴作為旁路。這些開發(fā)首先是針對無菌測試隔離器進(jìn)行的。在這里,一般目標(biāo)和要求與生產(chǎn)隔離器相同:節(jié)省凈化時間和最大限度地降低殘留濃度。額外的直接注射噴嘴帶來了非??上驳慕Y(jié)果。
表 1 中的數(shù)據(jù)是同一供應(yīng)商的不同無菌測試隔離器之間的比較。無菌測試隔離器安裝在幾家公司("客戶 1"使用同一供應(yīng)商提供的兩種不同的無菌測試隔離器)。"客戶 5"是第一家安裝了新型直接注射技術(shù)第一版的公司。

客戶 5 數(shù)據(jù)及新技術(shù)優(yōu)化
"客戶 5" 獲得的數(shù)據(jù)代表了新開發(fā)系統(tǒng)的第一個版本,而直接噴射技術(shù)的積極影響顯而易見。盡管所分析的客戶裝置的前提條件(例如隔離器的體積)各不相同,但數(shù)據(jù)顯示了采用新技術(shù)后在 H2O2 注入量、D 值和總循環(huán)時間方面的潛在節(jié)約效果。圖 2 展示了"客戶 5"的整個凈化過程。
考慮到這些結(jié)果,一個值得探討的問題是是否能夠進(jìn)一步改善直接和間接噴射相結(jié)合的積極影響,實現(xiàn)更好的湍流和更少的 H2O2 消耗,從而縮短循環(huán)時間。開發(fā)過程的目標(biāo)是分析直接注射噴嘴的最佳位置。
經(jīng)驗豐富的制藥工程師了解操作裝置的幾何形狀、所安裝的系統(tǒng)以及相鄰系統(tǒng)的影響,以及它們?nèi)绾斡绊憹撛诘淖顗那闆r BI 位置,從而影響整個凈化過程。因此,H2O2 噴射噴嘴的布置是以灌裝機和隔離器的幾何尺寸為基礎(chǔ)的,以便更快地殺滅生物指示劑(BI)。開發(fā)人員的假設(shè)在模擬模型中進(jìn)行了檢驗。最后,通過綜合這些知識,得出了關(guān)于直接噴射噴嘴最佳位置的一般性結(jié)論。
對于每個項目而言,直噴射噴嘴的最終位置必須根據(jù)灌裝機和封口機的具體幾何形狀來確定。盡管如此,我們可以說:
- 與第一版相比,一些直接噴射噴嘴現(xiàn)在放置在操縱裝置內(nèi),更靠近機器及其底板(圖 3)。
- 直接注射噴嘴的典型位置是在操作單元的角落里,大約在機器底板和 CG 膜之間的一半處。
為了供應(yīng) H2O2,所有附加管道都可以安裝在隔離器的雙層壁內(nèi)。設(shè)計過程還必須考慮整個系統(tǒng)中不同噴嘴處氣化 H2O2 的體積和速度(壓力)分布。因此,隔離器內(nèi)的所有管道裝置、模擬風(fēng)門和控制系統(tǒng)都要重新設(shè)計。
- 在新項目中,現(xiàn)在可以通過可編程設(shè)定點分別調(diào)節(jié)通向 CG plenum 和操縱裝置的氣流。
此外,工程師還對噴嘴本身的幾何形狀進(jìn)行了優(yōu)化,以便在減少 H2O2 消耗和縮短周期時間的同時,實現(xiàn)可靠、安全的凈化過程。

最終設(shè)計評估
同時,已確定直接噴射噴嘴的總體設(shè)計和新項目的規(guī)格。已經(jīng)進(jìn)行了一次內(nèi)部研究,這次是針對一個遵循新設(shè)計原則的生產(chǎn)隔離器。必須指出的是,所獲得的數(shù)據(jù)描述的是一個隔離器的凈化過程,該隔離器缺少一個填充和關(guān)閉裝置、一個機器人、一個運輸耙和其他設(shè)備,而這些設(shè)備將對最終(驗證的)凈化周期產(chǎn)生重大影響。在現(xiàn)階段,這是為新開發(fā)的系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)的唯一可行方法,也是將這些數(shù)據(jù)與沒有直接噴射噴嘴的相同隔離器進(jìn)行比較的唯一可行方法。
測試設(shè)計評估了一臺為客戶制造的 "真實 "隔離器,該隔離器不久將與一臺 "真實 "灌裝和封口機 "集成"。首先可以在不使用直接噴射灌裝噴嘴的情況下對該隔離器進(jìn)行測試。隨后,將這些結(jié)果與安裝了新型直噴式噴嘴的同一隔離器的數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較。
結(jié)果如下:
- H2O2 噴射階段縮短(孢子減少 10 個菌落,殘留濃度 < 0.5 ppm,[由 Draeger 傳感器檢測到)
- 從之前的 57 分鐘減少到 33 分鐘 ( → -42%)
- 減少 H2O2 的總消耗量
- 從之前的 773.0 克降至 437.0 克 ( → -43 %)
- 由于縮短了 H2O2 注入階段,因此減少了曝氣時間。總周期時間:< 1.5 小時(≤ 0.5 ppm)。

通過比較操縱裝置內(nèi) 39 個相同 BI 位置的 D 值,也可以說明其功效。圖 4 顯示的是采用先前技術(shù)的隔離器,圖 5 顯示的是采用直接噴射噴嘴的同一隔離器(注:填充和關(guān)閉系統(tǒng)、耙子、機器人和其他設(shè)備僅用于說明目的。在確定 D 值時沒有安裝上述任何設(shè)備)。
使用以前的技術(shù),系統(tǒng)平均 D 值由最壞情況位置 4 和 20 確定,系統(tǒng)平均 D 值分別為 5.2 分鐘和 5.7 分鐘。包含直接噴射噴嘴的隔離器內(nèi)的最壞情況位置改為 BI 位置 37。這里的平均系統(tǒng) D 值為 3.3 分鐘。同樣有趣的是,在第一幅圖中,沒有一個 BI 達(dá)到 "綠色 "狀態(tài)(D 值小于 2.0 分鐘),但有 6 個位置被標(biāo)記為黃色(D 值大于 3.0 分鐘)。
圖 5 顯示的是直接噴射噴嘴系統(tǒng)的數(shù)據(jù),大多數(shù) BI 都是 "綠色"。只有一個位置(BI 37)為黃色。此外,新的最壞情況位置顯示沒有潛在的產(chǎn)品接觸風(fēng)險。

結(jié)論
當(dāng)今隔離器技術(shù)的主要優(yōu)勢在于其安全性、穩(wěn)定性和可重復(fù)性。供應(yīng)商們在保留這些優(yōu)點的同時,積極努力減少非生產(chǎn)時間,即周期時間。隨著生物制藥的崛起,對于殘留濃度非常敏感的以蛋白質(zhì)為基礎(chǔ)的藥品項目越來越普遍,將殘留濃度降至小于 0.5 ppm 已成為標(biāo)配。
通過引入新的直接注射噴嘴技術(shù)來處理 H2O2,操作單元內(nèi)的新技術(shù)產(chǎn)生了積極的效果。首先,通過比較不同有效無菌測試隔離器的數(shù)據(jù),其中一臺隔離器采用了第一版 H2O2 直接噴射系統(tǒng),大大縮短了周期時間。其次,測試了一臺生產(chǎn)隔離器(處于早期階段,沒有鄰接系統(tǒng)):與沒有直接噴射系統(tǒng)的相同生產(chǎn)隔離器相比,它展示了采用直接噴射系統(tǒng)所帶來的顯著成果。這些數(shù)據(jù)代表了直接噴射噴嘴的最終設(shè)計。
新技術(shù)的一個重要積極作用是減少了 H2O2 的消耗,從而降低了灌裝機和封口機表面的應(yīng)力。直接噴射系統(tǒng)可以根據(jù)開環(huán)和雙壁設(shè)計方案進(jìn)行改裝,為隔離器提供了更加高效和可持續(xù)的解決方案。
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